福清興化灣海上風電場一期項目Y14樣機主軸承完成更換
| 2025-10-10 16:22:58??來源:福州新聞網 責任編輯:張碧芳 我來說兩句 |
海上“大風車”換上“中國心” 福清興化灣海上風電場一期項目Y14樣機主軸承完成更換
風機主軸承更換吊裝作業現場。(三峽集團福建分公司供圖) 記者9日獲悉,在剛剛過去的國慶中秋長假,福清興化灣海上風電場一期項目Y14樣機主軸承更換吊裝作業圓滿收官,這意味著海上“大風車”成功換上“中國心”。 作為業內首批該型號機組主軸承國產化改造應用,三峽集團福建分公司所屬福清海峽公司攻克無先例、難度大、風險高等困難,僅用56小時就高效完成了現場吊裝施工。 風機主軸承是負責將風輪機械能傳遞給發電機的關鍵部件,其穩定性和可靠性直接影響風機運行效率和壽命。長期以來,我國風機主軸承主要依賴國外進口,存在技術保密嚴、供貨周期長、售后服務慢、維護成本高等系列問題,一直是行業的痛點和難點。為有效解決上述問題,福清海峽公司積極推動5MW機組單列圓錐滾子軸承國產化工作,采取“自主牽頭、項目依托、廠家配合”模式,聯合主機廠家與主流軸承廠家全面開展國產化方案制定,先后組織8家單位召開5次專題審查會,結合機組結構特征、載荷工況等工作實際,從產品設計、材料標準、生產工藝及質量控制等方面進行全面分析和優化,確保國產化方案各項性能指標均高于原國外品牌設備。 據悉,施工期間正值臺風多發季節,為保障現場工作安全、有序推進,福清海峽公司堅持提前謀劃、周密部署、強化協調,高效完成相關評審、航道清理、水工證辦理、主軸系統組裝等關鍵節點,搶抓臺風風王“樺加沙”過境后的短暫窗口期,將前期準備“提前量”轉化為施工的“高效率”。“現場團隊安全、高效地完成了葉輪、主軸系統、機艙罩殼等大部件拆卸、復裝與驗收工作,以‘中國制造’的核心技術突破,充分彰顯三峽人自主創新的決心。”三峽集團福建分公司相關負責人介紹,本次主軸承國產化方案的成功應用,不僅邁出了推動老舊機組核心部件國產替代的第一步,更是三峽集團助力實現“雙碳”目標而持續突破、接續奮斗的生動縮影。 福清興化灣海上風電場是全球首個大功率海上風電樣機試驗場,從最初的樣機試驗到行業首次海纜改接,再到如今的核心部件國產化改造,每一步都彰顯著“興化灣樣板”的示范力量。(記者 蔣雅琛 通訊員 林曉菲) |
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